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      真空上料機中真空系統(tǒng)的故障排除

      發(fā)表時間:2025-07-02

      真空上料機的真空系統(tǒng)是物料輸送的核心動力源,其故障會直接導致上料中斷或效率下降。故障排除需結合系統(tǒng)結構(如真空泵、管路、閥門、過濾器等)和運行現(xiàn)象,按邏輯逐步排查,具體可從以下幾類常見問題入手:

      一、真空度不足或無法建立真空

      這是真空系統(tǒng)常見的故障,多與泄漏、動力源異?;驓饬髯枞嚓P。

      泄漏排查:先檢查真空上料機的管路連接部位(如法蘭、接頭、閥門接口),觀察密封件(密封圈、墊片)是否老化、破損或安裝錯位,若發(fā)現(xiàn)縫隙可重新緊固或更換密封件;其次檢查真空泵本身的密封性,如泵體與電機連接處是否漏氣,或真空泵的進氣閥、排氣閥是否磨損導致關閉不嚴,需及時修復或更換閥門組件。

      真空泵異常:若真空泵運行聲音異常(如異響、振動過大)或無法啟動,可能是電機故障(如接線松動、過載保護觸發(fā))、泵內潤滑油不足或變質(需補充或更換同型號潤滑油),或泵腔內部零件磨損(如葉片、轉子間隙過大),此時需拆解檢查并更換磨損部件。

      氣流阻塞:過濾器是易堵塞的關鍵部件,若物料粉塵過多或潮濕結塊,會導致過濾器濾芯堵塞,阻礙氣流流通,需拆卸過濾器并清理(如壓縮空氣反吹、水洗晾干),嚴重時直接更換濾芯;此外,管路內若有物料堆積(如彎頭處),也會造成氣路不暢,可通過敲擊管路或拆開清理排除堵塞。

      二、真空度波動或下降過快

      此類故障多與系統(tǒng)動態(tài)平衡被打破有關,需從負載變化和部件穩(wěn)定性排查。

      物料輸送異常:若輸送的物料顆粒過大、粘性過高,或上料量突然增加,會導致吸料口阻力驟升,使真空系統(tǒng)負載過大,真空度波動。此時需調整物料狀態(tài)(如破碎、干燥),或降低上料頻率,避免管路瞬間阻塞;若吸料口閥門(如氣動閥)開關不靈活,導致物料間歇性堵塞,需檢查閥門氣缸或電磁閥是否故障,確保閥門動作順暢。

      管路或閥門泄漏:長期使用真空上料機后,管路可能因振動、腐蝕出現(xiàn)細微裂縫,尤其是焊接或彎曲部位,需用肥皂水涂抹可疑區(qū)域,觀察是否有氣泡產(chǎn)生以定位漏點并修補;對于手動或自動閥門,若閥芯磨損或卡滯導致關閉不全,會造成持續(xù)漏氣,需拆解研磨閥芯或更換閥門。

      真空泵性能衰減:真空泵長期運行后,可能因葉片磨損、排氣過濾器堵塞(導致排氣阻力增大)或散熱不良(電機過熱影響轉速),使抽氣效率下降??赏ㄟ^測量真空泵的抽氣速率(與額定值對比)判斷性能,必要時清潔排氣過濾器、檢修散熱風扇,或更換核心部件恢復性能。

      三、真空系統(tǒng)停機后真空度保持不住

      這說明系統(tǒng)存在持續(xù)性泄漏,需重點檢查靜態(tài)密封性能。

      單向閥故障:真空系統(tǒng)通常設有單向閥(防止停機后氣流倒流),若單向閥閥芯密封面磨損或被異物卡住,會導致閥門無法完全閉合,使外界空氣倒灌,需拆卸單向閥清理閥芯,并研磨密封面以確保密封嚴密。

      儲料倉或料斗泄漏:若真空上料機的儲料倉蓋板密封不良(如密封圈老化、蓋板變形),或料倉與管路的連接法蘭松動,會導致停機后空氣從倉體滲入,需檢查倉體密封結構并重新密封;對于帶有氣動卸料閥的儲料倉,若卸料閥關閉不嚴,也會造成漏氣,需調整閥門氣缸行程或更換密封墊。

      四、故障排除后的驗證

      排除故障后,需進行空載和負載測試:空載時啟動系統(tǒng),觀察真空表是否能達到額定真空度且穩(wěn)定(如-0.06~-0.08MPa,具體依設備型號而定);負載時模擬實際輸送物料,持續(xù)運行30分鐘以上,確認真空度無明顯波動、上料效率穩(wěn)定,且停機后真空度在10分鐘內下降不超過 5%,即可判定故障已排除。日常操作中,建議定期(如每周)清潔過濾器、檢查密封件,每月檢測真空泵性能,以減少故障發(fā)生率。

      本文來源于南京壽旺機械設備有限公司官網(wǎng) http://www.hjh168.com/

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